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主井提升系统的技术改造

来源:独旅网
维普资讯 http://www.cqvip.com 2002年第4期 毒媳晨斜技 5 主井提升系统的技术改造 枣庄市留庄煤业有限公司 孔德亮关键词 提升系统 装卸载 轻型箕斗 平衡尾绳 孙中奎泰峰 留庄煤业有限公司原设计生产能力0.3Mt/a,主井为立 井提升,绞车采用2JK一2.5/20型双筒提升机,提升容器配用 载重5000kg。具体改造部分如下: (1)铝合金箕斗主体高度为6320mm,比原箕斗短760mm: 、QJS一4型4t轻型箕斗,井下装载站设备使用K]给煤机,靠 人工操作装载 随着矿井管理水平和机械化程度的提高,矿 井实际产量已达0.6Mt/a。为提高主井生产能力,先后对装 卸载、绞车电控进行技术改造,更换了铝合金箕斗,并悬挂平 衡尾绳,一次提升量由4t增加到5t,提升循环时间由120s减 少到110s。 1主井提升系统存在的问题 (1)井下装载站采用 给煤机和4t定量斗,靠人工操作 和监视,经常二次装载,导致绞车静张力和静张力差超限.启 动困难,且无定重设备,严重影响了提升安全和效率。 (2)绞车电控采用天津电控厂生产的TKD—A2—1286型 电控系统,其各元器件触点故障率高,维护量大,安全可靠性 差,动力制动未投入使用,完全依靠手动操作,存在安全隐 患。而且人工操作提升循环时间长,效率低,不能满足矿井 高效、高产、降耗的要求。 (3)提升容器采用4t轻型箕斗,自重3450kg.载重少,效 率低,而且箕斗顶盖积煤300~400kg,给提升增加了重量。 2主井提升系统技术改造方案 2.1装卸载改造 安装YCF液压测重定重装置,使用PLC控制装载和卸 载,工控机监视,实现装卸载自动化运行。 2.2电控系统改造 采用PLC可控硅编码启动电控系统,取代了原来的继电 器、接触器电控系统,PLC采用西门子S一300型,转子采用 SCR多级编码启动专利技术,用无触点交流开关分相切换转 子电阻,在比原来减少两组启动开关的情况下(原为8台 U12交流接触器,现为6组SCR交流开关),将启动级数增加 到20级,使启动过程更为平滑,同时系统采用了KDG一150/ 720低频电源装置,使减速段平稳、安全。通过调试,实现了 半自动运行,绞车司饥推出闸手柄和主令手柄,绞车自动完 成加速一等速~减速一爬行一停车 2.3更换铝合金轻型箕斗 增大每次提升量 根据原箕斗尺寸,更换铝合金轻型箕斗,其自重2300k , (2)斗箱容积增加到5.2In3,斗箱高度有所增加,扇形闸 门的活动半径由1250nun增大为1670rnm,活动轴中心由原主 梁中间处改为箕斗一侧。 (3)箕斗主梁采用组合式结构,材料为o235一A,其强度 =40k ̄mm",提高了刚性和强度。 (4)护顶平台,改为网络结构,并加盖活动联接的花纹钢 板,便于拆装。 2.4铝台金箕斗加装平衡尾绳 因箕斗 载重量增加,导致钢丝绳静张力差超过绞车所允 许值,故采用箕斗底部悬挂尾绳,经计算平衡尾绳选用18× 7— 8不旋转交互捻钢丝绳,与箕斗采用旋转器连接。尾 绳采用镀锌钢丝绳。 3改造后的效果 (1)主井装载实现了“手动”、“自动”操作,定重装载提升 稳定,绞车避免了超载运行。 (2)在装载硐室及主井绞车房设有称重仪表显示,可随 时掌握装载的重量,并与调度室联网,显示每班累计提升勾 数及提升量。 (3)电控系统采用了PLC—SCR编码起动,设计先进、合 理,性能可靠,抗干扰能力强,可有效地降低设备的故障率。 (4)电控系统实行多样化的双线控制,符合《煤矿安全规 程》的要求,确保了提升机运行的安全可靠性。 (5)KDC型低频电源装置性能稳定,缩短了提升时间,安 全可靠,节能效果显著。 (6)箕斗载重量由4t增加到5t,提升能力由0,6Mt/a增加 到0.7Mt/a。 (7)箕斗加装平衡尾绳,解决了静张力差超限问题 作者简介 孔德亮 1963年12月出生,1994年毕业于山东 矿院机电专业,现任留庄煤业有限公司机电副忠 

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