第23卷第5期 2006年 非开挖技术 Trenchless Technology V01.23.No.5 oct..2006 27 几种常见的顶管施工故障及其对策 王兆铨 毛志鑫2 (1.绍兴磐石基础工程有限公司浙江绍兴312000;2,绍兴县航运管理所浙江绍兴312000) 摘要:本文通过工程实例,介绍了在顶管施工中几种常见的机械、技术故障及其处理对策,以期为其他顶管 施工技术人员提供有意的借鉴。 关键词:顶管、故障、工程实例、诊断、对策 ●—l 刚 】一—舌 —一 际施工过程中,顶管掘进机头顶进途中停止不前原 因较多,归纳起来有以下几种情况: 1)由于设计或施工前对地质情况估计不足,造 成顶进过程中摩阻力过大;2)由于施工中注浆减阻 不理想,或因某原因中间停顿时间过长,造成管壁阻 力过大;3)由于管道自身强度缺陷,顶进过程中造成 管身碎裂;4)由于工作井井身或后壁强度不足,造成 工作井后座严重开裂或变位;5)由于掘进机头自身 随着我国非开挖技术的广泛应用,机械顶管施 工技术亦日趋成熟,特别是泥水平衡式顶管和土压 平衡式顶管工艺已成为较为常用的顶管施工方法。 然而,顶管施工本身就是一项受地下不确定因素和 外界困扰较多的高风险作业,成功率并非十分圆满。 从以往的顶管施工情况来看,各种如纠编失控、管道 轴线或标高严重偏位、管壁摩阻力过大、顶管无法向 前推进、机械故障导致掘进机中途停顿、机头遇不明 障碍物难以穿越等等现象,比比皆是。在这里,我们 故且把由于技术人员操作不当而引起的管道上翘、 机械传动出现问题;6)由于管位处出现难以逾越的 障阻物等。 处理以上几种类型的故障,其对策往往与该管 道所处理地质情况、地表状况、施工条件及故障起因 有很大关联。在确定一个理想的处理方案时,需仔细 下沉、左右大幅偏位等现象称作为“顶管人为事故” (这里不再讨论)。而把由于受地质变化、障碍物、管 材破损等造成的顶管失败现象,称作为“顶管施工故 障”。对于长期从事顶管施工的工程技术人员来说, “施工故障”其实很难避免。这就象我们日常生活中 生病一样,得了病,如何对针下药才是关键。顶管施 加以分析比较,才能对症下药,从而水到渠成。这里 提供几种处理对策供大家参考:1)开天窗法:在掘进 机头上方地面通过开挖而解决问题的方法;2)逆套 管法:在接收井反向顶进内径大于机头外径的钢管 或其它管道,然后把机头从接收井拉出;3)顺套管 法:在工作井顶进内径大于管道外径的钢管,从而确 工也如此。出现故障,如何既快又省地解决问题,才 是我们所必须关注的重要议题。 保土体不坍塌或设法减小管壁摩阻力的方法;4)内 套管法:在原来的管道内顶入一支直径稍小的钢管, 并与机头连接,从而达到重启机头的目的;5)7I导洞 法:在接收井中,逆向顶入同口径管道,使两机头对 接,然后此顶彼拉,达到预期目标的一种解决方法。 2故障类型及对策 我们通常把顶管掘进机头不能最终到达接收井 的现象,均称作为:顶管失败或顶管故障。其实,在实 作者简介:王兆铨男(1968一)汉族高级工程师中国非开挖技术协会会员,绍兴磐石基础工程有限公司总经理,从事顶管施工 机械的开发和顶管施工技术管理多年。毛志鑫男(1963一)汉族工程师现任绍兴县运河管理所所长,参加多项运河顶管穿越 的技术论证工作。 维普资讯 http://www.cqvip.com
非开挖技术Trenchless Teclmology 2006年 3工程实例 1)开天窗法:此法常用于故障机头上方地面符 合施工条件,且该处地质状况亦利于开挖或进行开 窗作业,它可分为大开挖法、钢板支护开挖法、沉井 开窗法和钢护筒开挖法等。 机 症状:(如图1)本管道地面埋深8.5 m穿越河 道,管道顶至离河口1米左右发现刀盘扭矩超载,顶 力突然增大,机头有迅速左偏趋势,机内无杂声出 现;继续顶进20 m,症状减轻,20分钟后被电讯部 门告知,苏宁长途通讯光缆被切断 诊断:刀盘被光缆纤维物缠住,由于原定向钻施 实例1:无锡312国道(cPl000砼F管)顶管工 程,日本ISEKI TCC-1000泥水平衡偏心破碎型掘 进机头。 工之实际标高与竣工图标高严重不符,(相差3m), 造成设计原始资料失真。 症状:顶段长142m,机头位于离工作井101m 处时,发现操作台扭矩表异状波动,同时机内发出金 属间摩擦的刺耳声音,观察排泥口,发现大量漂浮油 渍。 对策:因配合通讯光缆抢修,以及事故调查分 析,停顿时间在一周以上。故需作开窗处理,考虑到 机头已近河边,开挖难以施工,决定采用沉井法加以 疹断:偏心齿轮动密封 件磨损,齿轮油外溢,部分泥 浆水压入齿轮油箱,造成主 轴承损坏。 对策:该段处于路缘绿 化带上,为黄褐色粘土层,适 合于开挖施工处理,且故障 发生时,顶力仅为102吨,减摩注浆情况良好,建议 大开挖取故障机头,然后换新机头与机头管重新衔 接,再启动油站开顶,控制时间12小时。 图1无锡新区312国道( ̄800砼F管)污水顶管工程示意图 ●tI ・_’f—一 工● 处理,在机头管NO1处作为沉井外壁位置,完成沉 井作业后,回拔机头。调整管位标高,以该井为工作 井重新开启顶管施工,施工时间1个月左右。 施工注意事项:准确测量管位,注意沉井施工时 刃脚与NO1管的交割,回拔前要在机头周围进行 施工注意事项:处理动作要迅捷,新机头必须满 足调运条件,开挖面不宜过大,起吊故障机头时尽量 不要破坏机下土层,在确保现机头标高与原机头一 致情况下,方可回填土方。处理过程中,为保证触变 泥浆压力,需定期进行补浆。 压密注浆处理。 实例4:杭州富阳正泰污水 ̄01000顶管工程, PSD-1000型泥水平衡式顶管机头。 症状:管线穿越宕渣回填层,行进30m至公路 边缘挡墙位置时,发现刀盘扭矩超限警报,机内有沉 闷异状响声。 诊断:疑遇较大回填块石。 实例2:无锡珠江路( ̄800砼F管)污水顶管工 程,PSD800型泥水平衡式顶管机头 症状:管线穿越铁路原下行立交匝道边,刀盘扭 矩超限波动,前有异状物迹象,退回主顶液压油缸, 异动消失。 对策:虽然该管道埋置不深,但由于机头位于公 路与排水渠交接边缘,开挖施工势必导致公路填筑 诊断:刀盘处遇较大障碍物,疑为砼基础。 对策:由于该处正在新建跨铁路立交,机头位置 地面均为回填土方,建议采用钢板桩支护开挖,用镐 宕渣坍塌,影响行车安全。采用钢护筒护壁,人工采 挖法加以处理,结果在吊出直径约80 cm块石后,回 头挖机破碎砼块后作清障处理。 施工注意事项:钢桩围护时应注意避开机头位 置。砼块破碎时切忽损坏掘进机刀盘。处理期间,需 保证触变泥浆压力。 实例3:无锡新区312国道( ̄800砼F管)污水 顶管工程,日本ISEKI TCC一800型泥水平衡式顶管 填部分土方,穿越成功。处理时间为20小时。 施工注意事项:准确测定机头位置,上层用挖机 开挖,然后埋设护筒。处理块石后,即进行粘土回填, 及时拔除钢护筒。 “开天窗法”通常是顶管施工技术人员首先所考 虑到的一种简单、节省而又行之有效的补救方法。然 维普资讯 http://www.cqvip.com
第23卷第5期 王兆铨毛志鑫:几种常见的顶管施工故障及其对策 29 而,往往由于地理条件,土质情况的限制,采用其它 的处理对策有时会变得更有利。 孔桩位置时停止作业。 ④采用砼取孔机切除影响管道部分的砼和钢 筋。 2)逆套管法:在故障机头离接收井较近,且地面 无法开挖的情况下,采用比机头外径大20cm左右 的钢管(或其它管道),从接收井洞口利用人工反向 顶进,套住机头后,把机头从接收井拉出,再接顺管 道的一种方法。 ⑤钢管套入机头至NO1管1 in位置。 ⑥从接收井处拉出机头,反向套入 ̄pl000砼F 管。 该故障处理时间为20天。 施工注意事项:故障机头具体位置,轴线走向, 标高等数据的测定十分重要,是处理问题的成功关 键。同时,正确判断该地层是否适用于人工挖土顶 管,否则需进行土壤改良处理。 实例5:温州汤家桥北路q ̄1000过河污水顶管, PSD-1000型泥水平衡式机头。 症状:该顶段长124m,地面覆土深度8m左右, 河面宽85m,接收井离河岸9m。在顶至离接收井洞 口7m时,机头刀盘突然扭矩超限,随之顶力增大, 主油缸退压后,扭矩表恢复正常,(如图2)。 诊断:机头前方遇较大障碍物,经揭开地表土 层,发现一颗直径80 cm的钻孔灌注桩,疑为河坎施 3)顺套管法:此方法在二种情况下进行采用。① 掘进机头在刚开顶不久,离工作井不远处出现故障, 且地面为道路或不允许开挖沉降的情况。②顶管进 行到一定长度,发现由于管壁摩阻过大,管身受载能 力不足。经计算减少部分管 节的摩阻可以使机头顺利 到达接收井的情况下。第二 种情况,由于补救投入较 大,同时,成功概率亦不很 高,故较少采用。 实例6:苏州某q ̄1350 砼F管污水顶管,采用 PSD一1350型泥水平衡式 顶管机头。 图2温州汤家桥北路 ̄o1000过河污水顶管工程示意图 症状:开顶后至第一节 机头管NO1刚顶进,机头 出现扭矩波动异状,机内发 工时旁边高层建筑的围护桩。 对策:由于该管位处在粉质粘土层,地下水位较 高,且北临12层高楼,东靠汤家桥桥台,南边为主河 道河岸,经探测钻孔桩深度达20 m以上,“开天窗” 施工难度极大。现场无法再布置沉井位置,采用钢护 出金属碰击声,再顶进20 cm,机头卡死。 诊断:刀盘或泥水舱内有金属异物卡住,或主轴 轴承损坏。 对策:鉴于工作井临近公路主干道,机头位于通 车路基下,开挖或拉机头会造成公路坍塌,影响正常 筒法凿除灌注桩需历时半月以上,在已完成117 m 顶管的情况下,长时间的停顿再次启顶成功希望更 小,因此建议采用“逆套管”法进行处理,步骤如下: 交通。因此建议使用直径稍大于机头外径的钢套筒, 顶至机头前大于1 I12.,然后回拉机头及NO1管,检 查机头故障情况,结果发现刀盘内被沉井施工时遗 留的钢管轧头卡死,取出后重新开顶。 施工注意事项:应根据土质分析其流塑及渗水 ①由于管位地层地质状况较差,为保证逆向人 工顶管时的施工安全,必须对图2中影阴部分位置 进行压密注浆处理,以改善该地块的土质状况。 ②根据原有轴线及标高,在接收井处安装导轨 及浇注砼后靠墙,安装止水圈。 ③采用内径为q ̄1400的钢管反向顶进,到达钻 状况,确定是否需要注浆或降水处理。同时,注意防 止洞口止水圈拆卸时的井壁周围水土流失。 4)内套管法t这是一种经经济、技术比较后,不 得已采用的补救办法。将原先管道作报废处理,在原 维普资讯 http://www.cqvip.com
30 非开挖技术Trenchleu Technology 2006年 管道中顶入一根外径小于原管道内径的钢管,与机 头衔接,从而达到机头顶入接收井的目的。 实例7:常州戚墅堰( ̄1200砼F管)污水顶管 工程,日本TCC-1200泥水平衡式顶管机型。 症状:顶段长168 m,右I临11万伏电网铁塔,计 划穿越高速公路接线,后经宽30 m河床到达接收 井。在顶至110 m时,由于管外壁摩阻力过大,顶进 时48#,49#F管管壁砼破碎,无法继续顶进(图3)。 诊断:地质状况考虑欠周详,该土层为粉质土 层,呈流塑状,易出现“抬管”现象,且地下水位较高, 施工时注浆效果差,难以形成浆套,亦是主要成因。 图3常州戚墅堰( ̄1200砼F管)污水顶管工程示意图 对策:综合现场地理环境,既无开挖场地,又无 沉井施工条件。查阅电网铁塔及桥梁基础均为钻孔 灌注桩基,建议在顶管后续段允许产生部分沉降,管 道内径略微减小能满足排污要求的情况下,采用内 套管法予以解决。 具体方法为:将原有 ̄01200砼管报废,内套外 径为‘P1150壁厚12 rnln的钢管,顶至机头位置,使 之与机头焊接。在洞口重新设置止水圈。在与机头连 接处设置长约2 m左右的止水带,(钢管外壁注水 溶性聚胺酯,与水反应发泡膨胀而成)。启顶后,观测 地面沉降量,适当减小排泥数量,完成顶进后,进行 换浆,即补压水泥浆工作。 施工注意事项:需进行经济可行性分析比较,论 图4内套外径为‘P1150壁厚12mm的钢管与机头焊接 证地面的部分沉降对周围构筑的影响程度后方可作 出以上处理方案。实施时,应注意止水带和洞口止水 圈(含接收井洞口)的止水效果,发泡剂的注入量,以 确保地下水的压力。一经完成即需对超挖部分进行 补浆(水泥浆)处理,必要时,在注浆时掺入水玻璃, 以加快凝结提高注浆效果,从而减小地表的后期沉 降。 5)引导洞法:由于掘进机头发生故障,但刀盘尚 可转动的情况下,外部条件限制,很难用其它办法来 解决该问题,在接收井处用同型号掘进机逆向顶进, 实现对接后,此推彼拉,完成顶进工作的一种方法。 实例八:无锡新区高浪路‘p800砼污水顶管,日本 ISEKI TCC一800型泥水平衡式顶管掘进机。 症状:在W29-W30段施工中,顶段长140m, 顶至90m处时,机内发出类似金属卡壳声,刀盘扭 矩表出现波动。同时,泥水箱内发现大量漂浮油渍。 此时主顶油缸顶力为60T。 诊断:机内动密封件磨损,泥浆水混入轴体,造 成主轴承损坏,应立即停止顶进。 对策:鉴于地表无开挖的条件,且逆套管法施工 距离较长,地下流沙严重。分析目前机械运行情况, 发现机头刀盘在无重负荷时,运行尚属正常。因此, 采用同型号机头在接收井W30按同轴线逆向顶进, 实现对接后,W29#井继续顶进,W30#井处机头回 拉。 施工注意事项:如何准确无误地确定原机头走 向,标高及现机头轴线是成功的关键,刀盘对接后, 需同向转动,推进与回拉均需同步进行。 4结论与体会 顶管施工是一项高新科学技术,目前的施工经 验积累尤为欠缺,这就更需要大家在施工实践中加 入探索和研究。 笔者查阅了大量关于顶管施工的相关资料,很 少发现针对顶管施工故障及处理对策的描述,在此 提出几种不很成熟的处理方案,与广大同行研讨,以 期共同提高。笔者坚信,通过大家这些“地下工作者” 的不懈努力,非开挖施工技术必将越来越趋向成熟, 终而独立成为工程行业的一门重要学科。
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