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近距离采空区下松软破碎煤层巷道锚杆锚索支护技术研究

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第15卷第4期(总第95期) 2010年8月 煤 矿 开 采 Coal mining Technology Vo1.15No.4(Series No.95) August 2010 近距离采空区下松软破碎煤层 巷道锚杆锚索支护技术研究 林健,范明建,司林坡,姜鹏飞 (天地科技股份何 公rd开采设汁鼻、世部,北京100013) [摘要] 在地质力学现场测试和岩石成分分析的基础上,分析了近距离采空区下松软破碎煤 层巷道破坏的主要原因和影响因素,指出厚有锚杆支护系统预应力偏低、护表构件不合理是造成巷道 破坏的主要原因,提出了采用高预应力全长锚固锚杆和锚索支护并加大护表构件的面积和强度的方法 进行此类巷道的支护。以红庙煤矿五区5—2 一片工作面回风巷为工程实例,详细介绍了高预应力锚 杆锚索支护方案并进行了现场工业性试验。研究结果表明,高预应力锚杆锚索支护系统能够控制此类 巷道的强烈变形,支护效果比较理想,为类似条件下巷道支护提供了有效手段。 [关键词] 近距离煤层;采空区下;松软破碎;巷道支护;高预应力;全长锚固 [中图分类号]TD353.6 [文献标识码]A [文章编号]1006-6225(2010)04-0045-06 Research on Anchored Bolt and Anchored Rope Supporting Soft and Cracked Coal Roadway under Near Gob LIN Jian,FAN Ming-jian,SI Lin—po,JIANG Peng—fei (Coal Researching&Designing Department,Tiandi Science&Technology Co.,Ltd,Beijing 100013,China) Abstract:Based on geological and mechanical test on—the—spot and rock ingredient analysis,this paper analyzed main cause of road- way damage and its influence factors.It indicated that low pre—stress and unreasonable surface structure attributed to roadway instability and presented that applying full・-length anchored bolt with high pre・—stress and anchored rope to supposing roadway and enlarging surface stucture area and irts strength.A return airway in Hongmiao Collimy was supposed with this method.Practical application showed that anchored bolt and rope supposing system with high pre—stress could control strong defommtion of roadway.Excellent supposing effect proved that this system might provide effective supposing approach for similar roadways. Key words:closed coal seams;under gob;soft and cracked;roadway supposing;high pre—stress;full—length anchored 红庙矿设计年产量为1.2Mt/a,町采煤层6 层,分别为5—1,5—2,5—3,6—1,6-2和6—3。 2009年平煤集团和天地科技股份有限公司开 采设计事业部合作,针对红庙矿近距离煤层采空区 下松软破碎煤层巷道支护问题展开合作研究,针对 现场条件采用高预应力强力支护理论¨ ,合理优 化了支护构件及施工机具,以期解决该条件下巷道 支护难题。现场工业性试验结果表明,新的支护方 案和参数对巷道围岩变形控制效果非常理想。 1生产地质条件 煤层层间距小,属近距离煤层组开采。煤层顶板为 深灰色和灰色泥岩,该岩石遇水和潮湿窄气产生膨 胀,膨胀应力和膨胀率大。红庙矿二井五采 5—1 煤层回采巷道准备期间,由于巷道压力大, 岩变 形破坏极其严重,棚子出现扭曲、折断,严重地段 翻修次数多达7~8次,巷道掘进80m即停止掘 进。2009年5—2 一片在煤柱中掘进时,由于巷道 压力大,煤体酥软破碎,成型非常困难,巷道在掘 进期间变形非常严重。不得已矿方设计采用锚网索 一红庙煤矿五区5—2 一片工作面开采5—2煤层, 该煤层上覆5—1煤层已采。两煤层间距非常小, 本工作面范围内5~2煤底板距5一I煤底板最薄仅 6m左右,最厚也只有9m左右。 次支护,U, 钢支架直墙半圆拱二次支护。其中, 锚杆间排距为600ramX600ram,U型钢支架间距 1.5m。但这种支护方式不仅没有达到理想的支护 效果,且支护费用极高,巷道掘进速度非常慢。 [收稿日期]201O-04—16 5—2煤层平均厚度5.99m,含数层夹矸。煤层 倾角15~16。,层理、节理较发育,煤层自然发火 [基金项目]国家科技支撑计划项目(2008BAB36B07) [作者简介]林健(1969一),男,山东曹县人,研究员,主要从事煤矿巷道支护技术与推厂工作。 45 总第95期 煤 矿 开 采 2010年第4期 期1~3个月。直接底为砂质泥岩,单轴抗压强度 为23.5MPa,具有膨胀性。煤层综合柱状如图1。 系 统 组 段 符号 层位 厚度^Tl 柱状 — j 岩性 岩性描述 侏 元 5_I 2.63-4.94 罗 上 由 宝 间隔层 5-2 366_70o _ 煤 半煤质亮较型煤好 砂质泥岩 半亮型煤,煤质 J; 3.79 _ 煤 较岩及好数,含层夹炭质矸页  图2 180石门附近顶板岩层强度测试曲线 系 统 段组山  2.5_980 4 _ 煤砂质泥 半岩 煤亮质型较好煤 结构进行了详细观测,结果显示,巷道顶板煤岩层 节理裂隙比较发育,典型窥视图如图3~图10。 O 6_l5D 细砂岩 白色,泥质胶结 530 6.1 1.67-3.55 058  _ 煤 半煤质亮型较煤好 细砂岩 白色,泥质胶结 图1 五区5-2。一片工作面煤层柱状 红庙煤矿五区5-2 一片工作面位于五区南翼, 回风巷在220石门进入,运输巷在180石门进人。 该处地面标高573~584m,井下标高180~220m。 工作面走向长度560m,倾斜宽156m,可采长 460m。东北为F 断层,南至236卸载坑清煤巷, 西为未开采地域。地表为荒【l_l林地,无任何建筑物 及水体。设计回风巷长585m(含15m调车场), 坡度0~7。;运输巷539m,坡度0~5。,切眼 156m,坡度15。。 2地质力学现场测试及岩性分析 2.1应力场特征 2009年采用水压致裂地应力测量方法对红庙 矿五区5—2 一片工作面附近地应力进行了测量。 测量结果表明,红庙煤矿最大水平应力10.36~ 14.62MPa,最大主应力方向N57。E~N72。E;最小 水平主应力5.39~7.35MP;垂直主应力8.3~ 10.43MPa。红庙煤矿应力场类型总体上为 >or > ,以构造应力为主。 2.2 围岩强度特征 采用WQCZ一56型围岩强度测试装置对测试巷 道顶板以上10m范围内的煤岩体进行了原位强度 测试。测试结果显示,顶板砂质泥岩强度主要集中 在15~25MPa,粉砂岩强度主要集中在25~ 40MPa,粗砂岩强度较高,平均强度在35MPa左 右,所测煤层平均强度在12MPa左右。其中1号 测站围岩强度测试曲线如图2。 2.3顶板煤岩层结构观测 采用电子钻孔窥视仪对测试点巷道顶板煤岩层 46 图6 顶板4.1m处离层 2.4岩石矿物成分分析 通过对采取的岩‘i七卜lL',分类和筛选所得的岩样进行 x射线衍射分析后,可以得到如下结论: (1)所测岩样『f1的非黏土矿物主要以石英和 钾长石为主,细砂岩中含有菱铁矿,部分粉砂岩中 林 健等:近距离采空区下松软破碎煤层巷道锚杆锚索支护技术研究 2010年第4期 图lO顶板16.1m裂隙发育 含有方解石。岩样中黏土成分含量普遍较大,最大 占矿物总体含量的53.8%,平均占矿物总体含量 的41.32%。相比较来说,泥岩的黏土矿物含量大 于粉砂岩,粉砂岩中的黏土矿物含量大于细砂岩。 (2)岩样中黏土成分矿物主要有高岭石、伊 利石和伊一蒙混层矿物,而其中以高岭石含量最 高。通过换算其绝对含量最高可占矿物总体含量的 35.51%,平均含量达到29.94%,其次为伊利石 和伊一蒙混层矿物。 (3)基于高岭石的遇水软化特性可知,红庙 煤矿巷道围岩都有明显的遇水软化特性。岩样中不 同程度的都存在伊一蒙混层矿物,这种矿物有很明 显的遇水膨胀特性,其中最大绝对含量为1 I.3%。 根据现有研究资料,蒙脱石含量超过8%就对膨胀 黏土的胀缩性产生很大的影响,所以红庙煤矿围岩 不同程度的还有较大的遇水膨胀性。其中泥岩遇水 膨胀特性最为明显。 3近距离采空区下巷道围岩变形特征及原因分析 3.1 巷道围岩变形特征 从现场巷道变形情况看,巷道在进入采空区下 方前的煤柱中时,巷道围岩(煤体)非常破碎, 成型比较差,掘进迎头经常出现片冒现象,并且顶 板煤岩体经常出现“放炮”的声音。巷道在掘进 期问变形量就较大,顶帮均有不同程度的“兜肚” 现象。煤层节理裂隙发育,特别是斜槎节理非常发 育,在迎头安装锚杆时经常出现漏煤渣现象。进入 采空区下方后,虽然压力明显减小,煤体完整性有 所提高,但拱形断面成型仍不好,斜槎、掉渣现象 仍较严重。 3.2巷道现场矿压显现强烈的原因分析 (1)地质与生产条件5—2煤层与5—1煤之 间的岩层厚度在0~3.0m,属极近距离煤层开采。 上覆5—1煤层的开采严重破坏了5—2煤层的完整 性,造成5—2煤层节理裂隙非常发育。 (2)应力水平和方向 测量结果表明,该处 最大水平应力不仅远大于垂直应力,而且最大水平 主应力方向与巷道轴线的夹角为80。左右,非常不 利于巷道的维护。这种状态极易造成巷道顶底板的 变形和破坏,造成顶板煤岩体严重下沉,同时伴随 底板的鼓起。 (3)支护参数不合理通过对红庙煤矿5—2 一片工作面已掘巷道的实地察看,发现井下巷道支 护存在以下问题:使用的锚杆为20MnSi材质的 4)18rnm锚杆。该锚杆屈服载荷平均为85kN,破断 载荷一般为125kN。在松软破碎煤岩体中,锚杆强 度明显偏低,不仅不利于锚杆预紧力的施加,同时 会大幅度增加锚杆支护密度,造成岩体破坏和影响 支护速度;使用的锚杆尾部螺纹长度过短,仅为 80ram,极易造成锚杆托盘及钢带不贴帮贴顶,根 本起不到支护作用;红庙煤矿巷道护表构件主要采 用金属网和钢筋托梁,护帮护顶强度和刚度明显不 足。特别是采用钢筋托梁作为锚杆的组合构件,在 松软破碎围岩条件下与围岩仅为线接触,不仅不利 于锚杆预应力的有效扩散,同时还导致钢筋托梁下 方的煤体破坏,加剧了巷道围岩的变形;目前红庙 煤矿乃至整个平庄矿区锚杆预紧力矩一般要求为 200N・m。但在实际应用过程中,由于种种原因, 导致锚杆预应力小,预应力扩散效应差,支护刚度 低,不能有效控制围岩早期离层与破坏,导致顶板 47 总第95期 煤 矿 开 采 2010年第4期 下沉、两帮鼓出;目前,红庙煤矿井下巷道一般采 用西15.24ram锚索,索体直径偏小,与钻孔直径 (28mil1)不匹配,孔径差过大,明显影响树脂锚 固力,易出现锚固端滑动现象;索体破断载荷较 回风巷和运输巷掘进断面呈直墙半圆拱形,宽 3.8m,墙高I.2m,掘进断面积为10.23m 。 采用树脂全长锚固预应力锚固锚杆和锚索组合 支护系统。锚杆杆体为22号左旋无纵筋螺纹钢筋, 长2.4m,杆尾螺纹为M24,螺纹长150ram,树脂 全长锚 。采用450ramx 280ram ̄4ram双W型钢 护板配合钢筋网护顶护帮。锚杆排距900ram,间 距850ram,锚杆预紧力矩400N・m。锚索采用材 小,在高地应力、受采动和地质构造影响的巷道中 经常出现锚索拉断现象。索体延伸率低,不能适应 围岩的大变形;巷道一般采用240ram×240mm× 10ram的M型钢板作为锚索托板。这种托板和围 岩的接触面积小,不利于锚索颅应力的有效扩散, 在锚索预紧力较大的情况下还町能会造成煤岩体局 部受力过大,超过煤岩体向身强度而破坏,非常不 利于巷道支护;锚索安装预应力是锚索设计的关键 内容之一,关系到锚索的支护质量和加固效果 。 根据国内外经验,煤矿一般将锚索的预紧力设计为 锚索破断载荷的30%~50%。如我囤煤矿井下使 用的4,15.24ram的锚索,破断力260kN,一般设计 预紧力为80~lOOkN。但在铺索张拉过程中,由于 锚索张拉存在理论损失、张拉机具和锚索锁具不匹 配、操作不当等原因,极易造成锚索预应力损失过 大。如长度为5m的锚索预紧力仪理沦损失就高达 33.6%, ̄NDii l 张拉机具_Ij. 索锁具不匹配、施工 操作等原因,一般预紧力损失可达50%左右 。 因此,在施工中应采取超张拉的手段保证锚索设计 预紧力。 综上所述,红庙煤矿现有锚杆支护技术已经不 能满足近距离采空区下松软破碎条件巷道支护要 求,巷道支护效果受到严重影响,顶板安全受到严 重威胁。单纯依靠增加支护密度,不仪不能解决实 质性问题,而且显著影响巷道掘进速度。 4支护设计理念及参数设计 4.1支护设计理念 根据红庙煤矿地质和生产条件,确定采用高预 应力全长锚固锚杆支护系统配合强力锚索支护。仝 长锚固预应力锚杆采用低黏度高聚合度树脂锚固剂 锚固,端部采用1支快速锚固剂,其余部分采用低 黏度慢速树脂锚固剂,在慢速锚固剂胶凝前完成锚 杆的预紧工作。为使锚杆锚索预应力得到有效扩散 和增加松软破碎煤层的护表强度和刚度,设计增大 护表构件的面积和强度,同时采用强度较大的钢筋 网护表,使其在煤体中形成较大的压应力区,改善 支护结构的支承能力,提高煤体的完整性。 4.2支护参数 考虑到掘进过程中设备尺寸,通风要求和巷道 围岩变形预留量,设计红庙五区5—2 一片工作而 48 料为4)22mm,1 x19股高强度低 他预应力钢绞 线,长度4300ram,树脂端部锚Ⅲ,锚固长度 1350ram,锚索托盘采用300ramx300ramx 16ram高 强度可调心托板及配套锁具。每1800mm打3根锚 索,铺索问距1275mm,垂直顶板岩层。锚索预紧 力200~250kN。巷道支护布置如图11。 强力锚索 图11 巷道支护断面 5支护方案数值分析 5.1 数值模型的建立 采用大型非线性有 分软件FLAC如对不同 支护参数下巷道围岩应力分布与变形规律进行数值 模拟研究。一般分析锚杆与锚索支护作用的模型, 是在原岩应力状态下开挖巷道,然后安装锚杆与锚 索,巷道周围应力状态重新分布,围岩发生变形与 破坏,锚杆与锚索受力、变形。但是,由于围岩应 力比锚杆、锚索提供的j、 力大得多,因此,锚杆与 锚索支护在围岩中产 的应力场被完全覆盖,无法 进行分析与研究。为此,本数值模拟在不考虑原岩 应力,即在零原岩应力场条件下,分析锚杆及锚索 预应力引起的应力场分布特征与影响因素 J。从 220石门揭露的煤岩性物理力学性能试验结果看, 5—2s煤层抗拉强度0.47MPa,抗压强度4.8MPa;5 —2 煤底板砂泥岩抗拉强度0.88MPa,抗压强度 23.5MPa,具有膨胀性。 5.2数值计算结果分析 数值模拟对新旧锚杆、锚索支护方案应力分布 进行了对比,如图12、图l3。在原设计支护方式 下,锚杆问排距小、预紧力小,同时锚索直径小、 林 健等:近距离采空区下松软破碎煤层巷道锚杆锚索支护技术研究 2010年第4期 锚索长、抗拉强度低。新设计支护方式下锚杆J1=l;J排 距大、预紧力大,同时增加了锚索的直径,减少r 锚索的长度,增加了锚索的预应力。 原支护方式下,由于锚杆问排距小,巷道围岩 能形成压应力叠加区域,但由于锚杆预应力较低, 使得顶板和巷帮煤岩体整体压应力值较低,尢法形 成良好的压应力拱。在新设计支护方式下,虽然锚 杆支护密度降低了,但预应力增加了,锚杆之问围 岩压应力场也能相互叠加,且压应力值较大,在受 到岩体重力和构造应力作用时更能保持稳定。 图12原支护方式下锚杆、锚索预应力场分布 6支护效果分析 6.1 掘进期间矿压监测结果及分析 回风巷(+220m)自2009年7月1日开始进 行试验,2009年7月31口回风巷巷道施工结束, 试验巷道段共计长300m。 巷道表面位移在距迎头53m以后趋于稳定。 巷道由掘进完成到巷道稳定,巷道两帮移近量为 79mm,为初始巷道两帮宽度的2.08%。巷道顶底 移近量为281mm,为巷道初始高度的9.33%。其 中,巷道顶板下沉量为43mm,底鼓量238mm,底 鼓量占巷道顶底总移近量的84.7%。 在整个巷道掘进期间,该测点处巷道浅部离层 14mm,深部离层23mm,总离层值37mm。 锚杆受力监测采用CYS一300锚杆测力计进行 监测,监测结果如图14。采用全长预应力锚同的 锚杆,其受力值的变化幅度较小。除编号为“左 图13 新支护方式下锚杆、锚索预应力场分布 4”,“左5”和“右3”的锚杆受力变化幅度在8 ~9kN,其余锚杆受力的变化幅度均在5kN以内。 锚杆在安装仞期的预紧力施加极不均衡,锚杆最大 的预紧力高达85kN,而最小的仅为19.6kN。这种 预紧状态极易造成巷道局部变形较大,不利于巷道 围岩保持完整性和稳定性。 +齐1+芹2— 左3一左4+芹5 图l4 回风巷掘进期间锚杆受力曲线 锚索受力监测采用GYS一500锚索测力计进行 监测,监测结果如图l5。锚索安装并张拉之后, 锚索受力变化较小。在距迎头21m以后,一直到 距迎头165m,锚索受力基本保持稳定。但从锚索 的初始预紧力来看,明显小于设计值(200~ 250kN),这主要是锚索在张拉锁定时预应力损失 造成的,因此,今后锚索施工中应充分考虑锚索的 超张拉,以确保锚索的预紧力达到没计要求。 从整个掘进期间的巷道变形情况来看,巷道变 形量较小,巷道同岩(煤体)保持了较好的完整 性,锚杆和锚索受力不大,并且锚杆锚索的受力基 本保持不变,说明锚杆锚索支护达到了该条件下的 49 总第95期 煤 矿 开 采 2010年第4期 图15 锚索受力曲线 临界支护强度和刚度。掘进期间巷道支护状况如图 16所示。 图16掘进期间回风巷支护状况 6.2 回采期间矿压监测结果及分析 回采期间回风巷表面位移观测曲线如图17。 图17 回风巷回采期间巷道表面位移观测曲线 从表面位移观测曲线可以看出,巷道在40~ 50m范围内开始受到明显的工作面回采影响,巷道 位移量明显增加,并呈加速增长趋势,特别是30m 以后影响剧烈。在测站距工作面3rn的位置,两帮 移近量达到256mm,顶板下沉量分别达到37mm。 从整个支护效果看,巷道在回采工作面附近仍保持 较好的完整性,整体变形量不大。回风巷超前采用 单体支柱进行超前支护,支护距离为1 0m,超前支 护段围岩(煤体)完整。井下效果如图l8。 锚索受力监测结果如图l9。锚索在回采期间 距工作面100m左右的位置开始缓慢增长,在距工 作面56m左右增长速度开始明显增加,并逐步达 到最大值。到与工作面平行位置,锚索受力均达到 200kN以上。其中在距_[作面60~40m范围内, 锚索受回采工作面超前应力影响,受力开始较大调 50 图18 回凤巷工作面回采超前支护段效果 整,其中右侧锚索受力开始出现大幅度下降,随后 又大幅增长;而左面和中间锚索受力均呈稳步上升 状态。 96 92 86 84∞75 70 65 6l 56 52 46 4o 34 24 距圊采工作面距离如 图19 锚索受力监测曲线 7结论 (1)红庙煤矿属近距离煤层组开采,受上覆 煤层开采动压影响,下覆煤层遭受严重破坏,节理 裂隙特别发育,给巷道支护造成了很大困难。 (2)预应力是铺杆锚索支护的最关键参数, 通过大幅度提高锚杆锚索的预应力,并增大护表构 件的面积和强度,在松软破碎煤体中形成较高的压 应力重叠区,可有效保证近距离采空区下松软破碎 煤层的巷道支护效果。 (3)红庙煤矿井下试验表明,高预应力锚杆 锚索支护对近距离采空区下松软破碎煤层巷道的支 护效果良好,巷道围岩变形得到有效控制,顶板和 两帮煤体基本保持完整。在回采期间巷道两帮移近 量最大256mm,顶板下沉量最大37mm。 [参考文献] [1]康红普,王金华.煤巷锚杆支护理论与成套技术[M].北 京:煤炭工业出版社,2007. 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(下转62页) 总第95期 煤 矿 开 采 2010年第4期 填混凝土配合比。为节省充填材料成本,还做了煤 充填空间的支模和拆模,混凝土输送泵集上料、搅 矸石、过火矸替代碎石和粉煤灰替代水泥的试验研 拌、泵送和驱动于一体,留巷工艺高效合理。 究。充填材料试验历时6个月,共做300多组试 (2)新实验开发的充填材料凝固时间可控, 验,最终优选出能达到性能要求的最佳材料配比。 3h即可拆模;同时满足混凝土泵送要求。充填材 2.3充填材料最佳配比与力学性能 料配比(质量比)为:42.5普通硅酸盐水泥:水 依据实验室得出的充填材料配合比和充填材料 :砂:碎石:复合J'bDN ̄0=1:0.38:1.73:2.38 的现场性质,对配合比做微调,最终确定配合比如 :DO。各龄期的抗压强度:3h达0.46MPa,1d达 表5。为了更方便泵送注浆,混凝土的塌落度控制 19.5MPa,3d达32.1MPa,7d达49.6MPa。 在200~220mm。各龄期的抗压强度如表6。 (3)充填支护体采用钢带锚杆加固,并预留 表5调整后的配合比 一定厚度的变形层。沿空留巷的巷道稳定性良好, 能满足下一个采煤工作面的使用需要。留巷后可回 收煤柱30kt以上,经济效益显著,同时明显缓解 了采掘接续紧张、煤柱应力集中叠加等多种问题。 表6调整后的配合比各龄期的抗压强度 [参考文献] 3机械化沿空留巷技术效果 [1]钱鸣高,许加林,缪协兴.煤矿绿色开采技术[J].中国矿 业大学学报,2003,32(4):343—347. 东荣二矿中一上采区18层右五面共计留巷 [2 J钱鸣高,石五平.矿山压力与岩层控制[M].徐州:中国矿 270m,通过矿压观测发现,前期没有进行支护体 大出版礼,2003. 钢带锚杆加固之前,由于巷道处于17层煤柱下方 [3]费旭敏.我国沿空留巷支护技术现状及存在的问题探讨[J]. 中国科技信息,2008(7):48—51. 的高支承压力区,巷道变形较大。为此,对支护体 [4]柏建彪.沿 留巷围岩控制技术研究[J].煤矿支护,2009 采用钢带锚杆加固,并在充填支护体顶端预留一定 (2):13—20. 厚度的变形层,改善了巷道围岩的稳定性。生产实 [5]苏为根,王光良.沿空留巷的支护技术与施工[J].煤炭工 践证明,沿空留巷巷道能够满足下一个回采工作面 程,2009(1):35—37. 下料、行人和通风需要。沿空留巷减少了区段煤 [6]张文志.沿空留巷高强度锚杆支护技术[J].煤炭工程, 2006(2):19—21. 柱,少掘进一条巷道,缓解了采掘接续紧张局面, [7]华心祝.高水速凝材料泵送充填技术在我国煤矿的应用[J]. 经济效益显著。 煤炭工程师,1996(3):34—36. 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