元青#1线跳闸重合不成功,稳控装置切除#2机组反事故演习方案
一、事故演习题目:
元青#1线因雷雨引发故障跳闸,重合不成功,稳控装置切除#2机组,#2机组跳闸,厂用电切换不成功。
二、事故演习过程:
一)、 事故前状态:
#1机组停备,#2机组负荷550MW,#4机组负荷515MW,#3机组停机临检。500KV变电所运行方式:I、Ⅱ、III、Ⅳ母线运行,Ⅱ、Ⅳ母分段5024开关合路,I、III母分段5013开关合路,母联5034开关合路,母联兼旁路5012开关合路(做母联运行);元青#1线、#2主变运行于II母线,元青#2线、#3主变运行于III母线,#1联变运行于I母线,#2联变运行于Ⅳ母线。事故前潮流:元青#1线有功610MW, 元青#2线有功505MW。
二)、 事故演习经过:
由于雷雨造成元青#1线故障跳闸,重合不成功,辽西稳定控制装置动作切除#2机组,#2机组跳闸后6KV厂用电切换不成功,6KV厂用电全停。
1、事故发生后变电所处理过程:
14:30 反事故演习导演宣布 演习开始
14:30 #2网控事故音响报警,监控系统有“事故跳闸”报警画面弹出。监控系统报“元青#1线出口跳闸或事故跳闸”、“元青#1线901B装置保护跳闸”、“元青#1线901B重合闸动作”、 “元青#1线101BS装置动作” 、“元青#1线101BS装置重合闸动作”、“500KV故障录波器启动”,元青#1线5052开关绿灯闪光,有、无功功率及三相电流指示为零,检查元青#1线光纤保护柜及高频闭锁柜跳A、跳B、跳C及重合闸灯亮,辅助柜CH重合闸灯亮,检查录波器显示元青#1线5052开关A相故障。判断元青#1线5052开关A相故障重合闸不成功,网控班长向值长汇报:元青#1线A相故障,重合闸动作,重合不成功,两套纵联保护动作,辽西安全稳控装置动作切除#2机组,已安排值班员XXX就地检查元青#1线5052开关间隔。
14:30 #2机机长向值长汇报:#2机组跳闸,锅炉灭火,6KV厂用电切换不成功,6KV厂用电全停,柴油机联动成功。(若联动不成功,立即手动启柴油机,)
自动接带六个380V主动力盘运行。如有跳闸的负荷,应尽快恢复送电。
值长令:按厂用电全停,汽轮机跳闸进行处理。并积极进行查找6KV厂用电切换不成功原因。
14:31 #2机脱硫班长向值长汇报:#2脱硫FGD保护动作,因厂用电切换不成功;#1、2脱硫柴油机启动带#2机脱硫保安段,旁路挡板未自动开启,手动开启两侧旁路挡板。(值长令:恢复保安盘供电后,手动启动增压风机油泵、各箱池搅拌器运行,开启烟气事故喷淋水电磁阀。)
14:32 值长令:设备维护部、电气专业部、发电管理部迅速查明6KV厂用电全停的原因(包括#2启动变本体及备用进线开关2BA11/2BB10),尽快恢复厂用电。
(若不行,同时考虑可通过#1启动变经6030、6040联络开关带#2机厂用电,或解除两段6KV低电压保护直流,经输煤I II段6020/6021 开关;6KV配电室的 2BA06/2BB15开关临时电源恢复6KV母线充电。)
14:35网控值班员XXX汇报就地检查元青#1线5052开关三相在开位,油、气压力正常,开关、刀闸支持瓷瓶及各引线绝缘子串无放电等异常现象。
14:38值长命令网控班长拉开元青#1线两侧50526、50522刀闸。
14:39网控班长汇报值长已拉开元青#1线两侧50526、50522刀闸。
14:50值长告元青#1线线路发生故障需要处理,令合上元青#1线线路出口接地刀闸(5052617)。
14:52网控班长汇报值长已合上元青#1线线路出口接地刀闸(5052617)。
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