裴晓东;钱有军;高莉
【摘 要】为探索采用高效碎磨工艺处理福建马坑铁矿石的可行性,进行了高压辊磨—湿式中磁预选—阶段磨选工艺流程试验.结果表明:较常规碎矿工艺,高压辊磨破碎获得的产品细粒级含量显著提高,能够满足湿式中磁预选的粒度要求;磨矿条件相同时,高压辊磨产品相对传统颚式破碎产品新生成-0.074 mm粒级含量高,相对可磨度高;高压辊磨产品(-5 mm)经湿式中磁预选—两阶段磨矿弱磁选,可在磨前抛出38.88%的合格尾矿,并可获得铁品位为66.75%、磁性铁品位为65.95%、铁回收率为80.21%、磁性铁回收率为96.25%的铁精矿,精矿铁品位较现场提高了2.66个百分点、铁回收率提高了0.30个百分点,可作为马坑铁矿节能降耗、提质增效改造设计的依据.%To explore the feasibility of effective comminution process to deal with Makeng iron ore,Fujian,experiments of HPGR crushing-wet mid intensity magnetic preconcentration-stage grinding-magnetic technological of magnetite ore from Mak-eng,FuJian were conducted. The results show that HPGR product has more fine particles,compared with conventional commi-nution process,can satisfy the particle demand of wet mid intensity magnetic preconcentration. With the same grinding condi-tions,compared with conventional jaw crushed products,HPGR products has more new produced -0. 074 mm fraction,relative grindability is higher. Iron concentrate with iron grade of 66. 75%,iron recovery of 80.
21%,magnetic iron grade of 65. 95%and recovery of 96. 25% was obtained via wet mid intensity magnetic preconcentration-two stage grinding low intensity magnet-ic separation process on HPGR products(-5 mm) .
Compared with the original process,the grade of iron concentrate increased by 2. 66 percentage points compared with on-site process,iron recovery increased by 0. 30 percentage points,and can throw out 38. 88% qualified tailings. More crushing less grinding aim was realized,offers technique basis for transformation on saving en-ergy and quality and efficiency for Makeng iron mine. 【期刊名称】《金属矿山》 【年(卷),期】2016(000)008 【总页数】4页(P81-84)
【关键词】高压辊磨;磁铁矿石;高效碎磨工艺;湿式预选 【作 者】裴晓东;钱有军;高莉
【作者单位】中钢集团安徽天源科技股份有限公司,安徽 马鞍山243000;中钢集团安徽天源科技股份有限公司,安徽 马鞍山243000;中钢集团安徽天源科技股份有限公司,安徽 马鞍山243000 【正文语种】中 文 【中图分类】TD921+.7
高压辊磨机[1-4]是挤满方式给料的一种高效粉碎设备,对物料实施的是准静压料层粉碎,具有生产能力大、单位破碎能耗低、流程配置简单、破碎比高及产品中细粒级含量高等优点,且破碎产品粒度可降低至5 mm以下,甚至更低,这为湿式预选工艺提供了可能。马钢南山矿经高压辊磨闭路破碎至3~0 mm进行湿式预选,原矿铁品位提高了近23个百分点,抛出合格尾矿产率达50%,磨机处理能力
提高了30%以上,节能效果显著[5-7]。
福建马坑铁矿选厂现采用传统的三段一闭路破碎—磨前干式预选抛尾—两阶段磨选、细筛分级、筛上产品返回二段磨矿再选工艺流程,获得的精矿铁品位为64.09%、回收率为79.91%[8]。随着铁矿石价格下降,为适应市场严峻形势,拟探索高效碎磨工艺,提升现有生产系统的产能,通过规模经济降低生产成本,提质增效,特委托中钢集团安徽天源科技股份有限公司对其中碎产品30~0 mm(作为给矿)进行高压辊磨—湿式预选—阶段磨选工艺流程试验研究,为工艺流程改造可行性提供依据。
马坑铁矿属大型矽卡岩型磁铁矿床,铁主要以磁铁矿形式存在,其次为赤褐铁矿、黄铁矿,伴生有少量的辉钼矿、闪锌矿等;脉石矿物主要为石榴石、石英、辉石等硅酸盐矿物。试样F80为22.30 mm,含水率3%左右,化学多元素分析及铁物相分析结果分别见表1和表2。
从表1、表2可知:矿石中磁性铁含量为28.01%,分布率高达82.33%;矿石碱度w(CaO+MgO)/w(SiO2+Al2O3)为0.64,属半自熔性磁铁矿石。 试验采用中钢集团安徽天源科技股份有限公司生产的GM1000 mm×400 mm型高压辊磨机,柱钉辊面,辊速可调,油压可变,装机功率185 kW×2。 2.1 高压辊磨对产品粒度特性的影响
高压辊磨机可调节的工作参数主要有油压、辊速及辊间隙等,影响粉碎效果的物料特性有硬度、粒度特性、密度及含水率等[9]。固定油压5.0 MPa、辊速1.05 m/s、辊间隙13.3 mm,对试样进行高压辊磨开路试验,高压辊磨前后产品粒度特性变化情况见表3。
由表3可知:试样经高压辊磨后,细粒级含量大幅提高,-1、-3、-5 mm粒级含量分别提高了29.88、42.12、50.05个百分点,产品P80下降至9.24 mm,其中5~0 mm含量高达68.00%。
选厂现破碎系统为三段一闭路破碎流程,最终产品粒度为12~0 mm,而采用高压辊磨工艺,最终破碎产品粒度可达5~0 mm,甚至更低,这为后续湿式预选提供了粒度保障。
2.2 高压辊磨对物料相对可磨度的影响
高压辊磨后物料颗粒内部产生了大量裂纹、塌散、疏松等缺陷,改善了物料的可磨性,可提高后续磨矿效率[10-11]。
分别选取粒度为0~3 mm的高压辊磨产品和颚式破碎产品(粒度组成见表4),采用XMQ-240 mm× 90 mm锥形球磨机,在磨矿浓度为50%条件下,进行相对可磨度测定,考察不同粉碎工艺对产品可磨性的影响,磨矿产品-0.074 mm新生成粒级含量与磨矿时间的关系见图1。
由表4及图1可知,在磨机给矿粒度组成相近,磨矿时间相同的情况下,高压辊磨产品磨矿后新生成-0.074 mm粒级含量均大于颚式破碎产品。当磨矿产品-0.074 mm粒级分别占55%和70%时所对应的高压辊磨与颚式破碎产品相对可磨度系数分别为1.26、1.23。可见高压辊磨产品的可磨性明显提高,后续磨选作业处理能力可提高20%以上。 2.3 湿式中磁预选试验 2.3.1 给料粒度试验
分别对经高压辊磨闭路破碎至-3、-5、-8、-10 mm的物料,采用CTSϕ400 mm×400 mm鼓型永磁磁选机(固定磁场强度为238.85 kA/m)进行湿式中磁预选试验,结果见表5。
由表5可知:随着给矿粒度的降低,抛尾产率逐渐提高,预选精矿铁品位逐渐降低;粒度越细,矿石的单体解离效果越好,精矿富集比越大,损失在尾矿中金属铁也越少。考虑到粒度对高压辊磨破碎效率及筛分效率的影响,给料粒度确定为 -5 mm。
2.3.2 中磁选磁场强度试验
固定给料粒度为-5 mm,考察中磁选磁场强度对预选精矿指标的影响,结果见表6。
由表6可知,随着磁场强度的降低,预选精矿铁品位逐渐提高,损失在尾矿中的金属铁也越多。综合考虑,确定粗粒湿式预选磁场强度为238.85 kA/m。 2.4 全流程试验
对预选精矿采用XMQ-240 mm×90 mm球磨机、XCRS74-400 mm×300 mm鼓式电磁选机进行阶段磨矿—阶段弱磁选条件试验,最终确定的数质量流程见图2。 图2表明,预选精矿在一段磨矿细度为-0.074 mm占55%,一段弱磁选磁场强度为93.95 kA/m时,二段磨矿细度为-0.038 mm占75%,二段弱磁选磁场强度为79.62 kA/m时,获得的铁精矿铁品位为66.75%、回收率为80.21%,尾矿铁品位为11.39%,较现场原工艺精矿铁品位提高了2.66个百分点、回收率提高了0.30个百分点。
(1)福建马坑铁矿石属矽卡岩型磁铁矿石,试样经高压辊磨开路破碎后,在给料F80为22.30 mm时,产品P80为9.24 mm,细粒级含量显著提高。 (2)磨矿条件相同时,高压辊磨较颚式破碎产品新生成-0.074 mm粒级含量增加;高压辊磨产品(-5 mm)经湿式中磁预选—两阶段磨矿弱磁选,可在磨前抛出 38.88%的合格尾矿,并可以获得铁品位为66.75%、磁性铁品位为 65.95%、铁回收率为80.21%、磁性铁回收率为96.25%的铁精矿,精矿铁品位较现场提高了2.66个百分点、铁回收率提高了0.30个百分点。
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