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135MW机组锅炉结焦的原因分析及预防

2024-06-13 来源:独旅网
石河子科技 总第203期 1 35MW机组锅炉结焦的原因分析及预防 (石河子天业热电,石河子市,832000)汤胜勇 摘要本文从锅炉炉膛结构、燃用煤质、运行管理等方面来分析天业热电厂锅炉结焦问题,认为天业电 厂锅炉结渣、结焦主要是由于运行氧量偏低、炉膛出口烟温偏高等原因造成,为此,提出一些分析及措施。 关键词锅炉结焦;原因分析;预防 中图分类号:TK224.9文献标识码:B 渣掉落在捞渣船后,瞬间产生大量的水蒸气,破坏 文章编号:1008—0899(2012)06—0030—02 捞渣机的水封,并使炉底漏人大量的冷风,造成燃 烧恶化,使炉膛负压产生剧烈波动,给正常的燃烧 1 锅炉设备概况 调整带来不便。 石河子天业热 ̄V#7-#10锅炉采用上海锅炉 (3)结焦还造成排烟热损失增大,使锅炉效率 厂制造的SG-490/13.7-M761型超高压中间再热自 降低;并使引风机耗电量增加,风机单耗上升。 然循环、四角切圆燃烧、固态排渣、具有中间夹弄的 (4)如结焦发现不及时,加上调整不当,使灰渣 订型布置的锅炉。燃烧设备采用四角布置,切向燃 顺着水冷壁往下流,有可能造成灰焦在冷灰斗处结 烧。制粉系统为中储式钢球磨煤机,乏气送粉;辅 死,造成被迫停炉清焦。 机为双制式。 3分析其结焦的原因 2燃用煤特征及锅炉结焦的危害 (1)燃用煤种的煤质对电厂锅炉的结焦有着根 石河子天业热电有限责任公司设计煤种为本 本的影响,该煤种的灰熔点低,在上表中可以看出, 地的小东沟煤,该煤具有易燃、低硫等优点,但有严、 该煤属于具有严重的结焦性,灰的熔化温度只有 重结渣趋向和较重的沾污特性,主要煤质特征见表 1 1l0℃左右。在锅炉高负荷运行时,炉膛温度很 1。 高,烟气流速快,煤粉的灰粒为熔融状态,极易造成 锅炉在正常运行,燃用该煤种时,当负荷带到 炉膛等处结焦:如果煤粉过粗,使其在炉膛内燃烧 90%(即120MW2 ̄右时),氧量维持在3%2E右,发现 不尽,加之灰熔点较低,也极易结焦。 有灰渣在高温下熔化后粘结在水冷壁上并往下流, (2)煤粉喷嘴角度调节不当或喷燃器选型错 且受热面上有大量的焦渣存在。并造成以下危害: 误,也是结焦的原因之一。#7、#8、#10炉的煤粉喷 (1)引起主蒸汽温度升高,并导致过热汽温、再 嘴基本在全开水平位置,结焦就不是很严重,并且 热汽温的减温水用量增大,该公司#7~#10锅炉的 结焦后通过调整二次fl',/ ̄l,fq,可以将结焦清理干 减温水量比设计值要高出20-30t/h ̄。 净。#9炉的煤粉喷嘴全部向下倾斜,当下面的四层 (2)由于灰焦结成大块,当大焦掉落时使捞渣 燃烧器全部投入运行时,冷灰斗处极易结焦,并且 机过载跳闸,增大检修人员的工作量;当大块的焦 通过调整二次小风门,也不能使之掉落。 表1 主要煤质特征 一30— 石河子科技 (3)运行调节不当,二次风门调整不对、一、二 次风配比不均匀等等,使火焰中心偏斜,在水冷壁 附近燃烧,造成结焦。吹灰不及时,在高负荷时,未 按规定进行吹灰,使炉膛出口温度升高,造成结焦。 (4)设计原因。锅炉结焦与炉膛容积热负荷、 炉膛断面热负荷、燃烧器区域热负荷、炉膛几何尺 寸等等均有直接的关系。在设计时,对锅炉的结焦 考虑不全,炉膛面积设计过小,也是造成锅炉结焦 原因之一。 4防止锅炉结焦的措施 (1)改变煤质,将小东沟的煤与小煤窑煤进行 掺烧,小煤窑的灰熔点较高,但含灰分、水分、硫份 较大。如在掺烧中小东沟的煤比例大,锅炉较易结 焦;如小煤窑的比例偏大,则锅炉带不起来负荷。 通过掺烧发现,小东沟与小煤窑的比例为7:3时结 焦较少,且负荷也可以维持。 (2)运行中选择合适的氧量。氧量过低,锅炉 容易结焦;氧量过大,引、送风机的电耗增加,单耗 上升。通过运行中的调整和观察,发现#7~#10炉 在高负荷运行时,氧量保持在3.5~4.5%;锅炉结焦 的情况大为好转。 (3)运行中加强调整。通过合理调配各一次风 和二次风的运行风门开度以及调整运行时的氧量, 并采取各种运行措施控制炉膛温度。增加配风的 均匀性,防止局部热负荷过高和局部产生还原气 体,从而防止炉膛出口结焦。但是当一、二次风的 风速、风量设计不合理时,尽管炉内总空气量大,但 仍会出现局部区域的结焦。 (4)炉膛出口的烟气温度必须保持在920℃以 下,前屏出口管壁温度、后屏出口管壁温度、对流过 热器进出口管壁温度、再热器进出口管壁温度不允 许超过规程规定值,发现问题时及时调整:如通过 调整仍不能降低以上温度时,应进行降负荷处理。 4.5#7~#10锅炉运行中磨煤机的一次风压在不堵 磨的基础上尽量降低,二次风压维持在3.0Kpa以 上;运行中各角一次风门的周界风不宜开的过大, 第3期2012年6月 保持在10%左右,以防止一次风刚性太强,不利于 二次风的混合。当班人员随时到就地检查燃烧情 况,发现火焰偏斜、有熔化的焦水往下流等不利因 素时,及时加强调整。 (6)煤粉细度要合适。煤粉粗,火焰拖长,粗粉 因惯性作用会直接冲刷受热面。再则,粗煤粉燃烧 温度比烟温高许多,熔化比例高,冲刷后墙容易引 起结焦。但是,煤粉太细会造成制粉系统的电耗增 加,制粉系统出力受到影响,还会造成炉膛出口温 度升高,易引起结焦。为此#7~#10锅炉保证煤粉 细度控制在R90=20%左右。运行人员根据煤粉细 度调整、控制风压,检修人员根据运行人员调整风 压情况及煤粉细度情况及时调整折向挡板。 (7)加强对炉膛的吹灰。在负荷允许的情况 下,每班必须吹灰一次,吹灰时检查吹灰压力是否 在规定的范围内;如吹灰压力不足、吹灰效果不明 显以及吹灰器有故障时,及时登记缺陷和通知检修 人员处理。 (8)在白班、前夜带高负荷运行后,后夜负荷较 低时,根据炉膛燃烧情况,采用停运一组制粉系统、 调整二次小风门等手段,以降低炉膛温度,让粘附 在水冷壁等受热面上的灰焦掉落,为白班和前夜带 高负荷打下良好的基础。 5小结 从上述可以看出,导致锅炉结焦、结渣的主要 原因有四个方面,锅炉结焦是多种因素的复合作 用,只有正确分析出锅炉结焦的原因并采取有效的 对策,才可能改善锅炉运行状况。 参考文献 [1 39彦林.燃烧锅炉积灰结渣试验研究与工程 应用.石油工业出版社 [2]锅炉运行/辽宁省电力工业局编.一北京:中 国电力出版社,1995.3(1998重编) [33煤质特征摘自《新疆天业热电有限责任公司 四期工程4X l35MW机组用煤特性评价试验研究》 一31— 

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