Z L 1 O 1 A铸铝合金和L Y 1 2硬铝 同槽硬氧化的titF究 河南新平科烟草机械有限公司 (新乡453002) 张劲松 1.概述 合金的化学成分为 si=6.5%一7.5%, Mg=0.20% LY12硬铝的主要合金元素是Cu和Mg, c 一般 一0.45%, Ti=0.05%~0.20%, Fe≤0.20%, C 为3.5%一5.0%, M 为1.2%~1.8%,并含一定量的 ≤0.10%, M ≤0.10%, z ≤0.10%,其他杂质单 Mn,经时效后会生成强化相CuAlz。因含Cu固溶体和 个0.05%,总计0.15%,A1余量。这些元素多数电位 CuAl,的电极电位比晶体临界电位高,所以必须采用高 较高,一方面由于微电池的作用,自身产生了腐蚀电 浓度的H2so4溶液(300~350g/L),或采用交直流电叠 流,破坏了铝的钝化表面,使铝的溶解速度加大;另一 加或脉冲电流法。 方面,铸造铝组织疏松,有大量的裂纹和缩孔存在,使 ZL101是含有Mg的A1-Si合金,铸造性能高,可热 铝的真实表面积比外观表面积大得多,这些因素将导致 处理(T 、T )强化。通过采用高纯度原材料,降低杂 铸铝在浓H2so4溶液(300~350g/L)工艺槽硬氧化后 质含量,并添加细化元素调整成分,使合金具有更高的 表面“发花”,色泽差,以及膜层质量下降等问题。 力学性能,用于铸造形状复杂、要求气密的各种铸件, 原硬氧化工艺见下表。 溶液 电流密度 时间 阴极 H2S04 g/L 材料 温度/℃ 电压/v 膜厚 m 成分 A/dm /min 材料 H2SO4 310~350 LY12 15 2~5 35 40~60 60 铅棒 H2SO4 130~180 ZL101A 15 2 35 40~60 60 铅棒 从上述内容可以看出,ZL101A铸铝硬氧化工艺和 式中 ——腐蚀速率; LY12硬铝硬氧化工艺相矛盾,同槽氧化非常因难。我 G ——试样腐蚀前质量; 公司通过大量试验,研制出一种ZL101A铸铝和LY12 c——试样腐蚀后的质量; 硬铝同槽硬氧化的方法,供大家参考。 A——试样面积; 2.试验部分 t——腐蚀时间。 (1)试验材料本试验所用的试样为烟机29A5.2— 致密性的测定方法:采用湿润滤化贴置法配制的溶 9ZEL101A铸铝气阀(废件)两件,分别为试件A和试 液,将滤纸在溶液中浸湿,在铝件上贴置5min,拿下放 件B,表面积25.64dm 。 入红外线快速干燥器中,干燥后计算黑点数目。 (2)试验方法 采用本公司LY12硬铝硬氧化槽, (4)外观按GB8013--1987铝及铝合金阳极氧化, 配方:H2SO4溶液330g/L和多种添加剂,槽温(15± 阳极氧化膜的总规范和用户提供的标样进行对比。 1)℃,阴极材料:铅棒。 (5)工艺流程有机除油一碱蚀一出光一热水洗一 (3)测定着色膜性能的方法 矢量法测定缓蚀效 冷水洗一酸洗出光一冷水洗一硬氧化一冷水洗一黑色填 果:用蒸馏水配制5%NaC1溶液,把末处理的着色效果 充一热水洗一晾干一成品。 浅的和着色效果深的铝件各一片放置到溶液中浸渍15 3.工艺条件的选择 天后取出,算出腐蚀速率,其公式如下: (1)试件A的工艺条件采用上表中铸件硬氧化工 =(Gn—G)/At 艺条件:电流密度为2A/din2,硬化槽温度(15±1)℃, 蛋 垒 曼堡复曼塑 缸撼l 热加工 维普资讯 http://www.cqvip.com
中频炉铜排修复 湖南湘乡湖南铁合金集团总公司机电分公司 (41 1400) 蒋世龙 中频炉炉体由炉壳、感应圈、炉衬及倾炉装置等4 这种修补方法至少浪费一个炉衬、三个班的工时, 以及较多的电力。 个主要部分组成,炉壳用非磁性材料制成,感应圈由矩 形空心铜管绕制成螺旋状筒体,熔炼时管内通冷却水。 线圈引出铜排与水冷电缆连通,炉衬紧靠感应线圈,炉 体的倾动由倾炉减速箱直接传动。由于工艺或操作上的 原因,有时铜排会被铁液烧穿,从而引起热停炉。 下面介绍一种粘补法修复铜排,较为节能与省时。 对第一种原因引起的铜排烧穿,可暂时停炉,同时 将1~2mm厚的铜片剪成小块,其面积应稍大于铜排烧 裂13面积,然后用锯片或手砂轮清除铜排烧穿处的残 我公司的中频炉在使用过程中,多次出现铜排被烧 穿的故障,主要有两种原因:一是倾炉浇注时操作不慎 或炉嘴过短,飞溅铁液附着在铜排上使其烧穿;二是炉 衬被烧穿后,铁液外溢引起铜排烧穿。 铜排烧穿后造成冷却水外溢,必须立即停炉修复。 由于铜排安装在炉壳内,焊补不便,修复时需拆卸取 渣,并用砂纸打磨干净,迅速将定形环氧树脂与固化剂 混合,把修剪好的铜片在铜排烧裂处粘好,几分种后环 氧树脂固化,即可形成很高的铜排粘结强度,此时就可 以重新开炉了。 对第二种原因引起的铜排烧穿,修复工艺过程如 下:倾炉出铁一停炉一维修炉衬一铜排粘补一开炉。该 修复工艺较传统的焊补修复也节省了一个炉衬及大量工 出。以往的铜排修复工艺过程是:倾炉出铁一停炉一冷 却一打掉炉衬一取出铜排一铜排焊补一安装铜排一筑新 炉衬一烘炉一开炉。 时和烘炉电力。蛞 (20060215) 。‘,--・●‘.…●●‘‘,--●●‘‘---・●‘‘---・●‘ .--・●‘‘.--・●。・…●●‘‘,--● 时间60min。 法如下: 结果与讨论:试样A氧化后表面有轻微发花,黑色 填充后外观有很多白色斑点,色泽较好,但和标样相比 阳极化初期电压直接调到30V左右,待5—8min后 调回到正常电压至阳极化终点,氧化时间150min,电流 密度1.5A/dm 。 还差很多,颜色不够深,膜层厚60mm,主要应解决白 色斑点问题,属不合格品。 (2)试件B的工艺条件 由于铝硅合金硬质氧化较 结果与讨论:试样A硬氧化黑色填充后,白色斑点 消失,氧化膜均匀细腻(目测),颜色漆黑与标样完全 一困难,在H2SO4300~350 L条件下膜层质量更差,但 不等于不能成膜,试验延长氧化时间不少于120min,降 低电流密度,防止膜层太厚超差,定为1.5A/din 。 结果与讨论:试样B氧化后“发花”点径缩小,色 泽比试样A有较大改善。黑色填充后色泽发暗红,与标 样相比属不合格品。 (3)改进后的试件A工艺条件把A试件上车床内 致,属合格品。总结工艺如下: H2s04浓度330g/L,温度(15 4-1)℃,电流密度 1.5A/dm ,氧化时期的冲击电流增加到5A,电压30V, 5 min后改为正常氧化。 4.结语 通过试验得到一种新的铸铝ZLIO1 A硬质氧化工艺, 节省一个工艺槽,氧化膜层外观性能符合国家标准。后 来经多批次ZLIO1铸铝产品硬氧化,实践证明该工艺效 果良好,质量稳定。 (20060222) 外圆见光再试验,由于铸铝件组织疏松,孔隙率高,且 含有杂质,氧化膜质量往往不好。为了获得正常的氧化 膜,试验在阳极化初期采取短时间的冲击电流,具体做 缸梭l 热力口工 堕 箜 囫
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容